スパイダーロボ工法、第一回実験(その2)

IMGP4897何とか吊り上がりましたが、ここまでです。

地面から40cmくらい上がったところで、ウインチが熱を持ち止まってしまいました。

残念ながら実験失敗。やはりウインチが小さすぎたようです。

2016年8月30日