新工法の開発

フクブルは、様々な新工法について日々研究しています。
  

スパイダーロボ工法

第二回実験(その1)

IMGP4910とあえず今回はウインチを買い替える予算もないので、

ワイヤーの取り回しを変えてみました。

計算上では同滑車2個なので1/4の力で吊り上るはずです。

実験してみます。

スパイダーロボ工法、第一回実験(その2)

IMGP4897何とか吊り上がりましたが、ここまでです。

地面から40cmくらい上がったところで、ウインチが熱を持ち止まってしまいました。

残念ながら実験失敗。やはりウインチが小さすぎたようです。

スパイダーロボ工法、第一回実験(その1)

IMGP4898 重量3tの小型解体用重機のアームに3t吊のウインチを取り付けてみました。

はたしてこのウインチに自機を引き上げるだけの力があるのでしょうか?

いささかウインチが小さい気がしますが・・・。